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  • 氧化溝色度和COD去除率的關(guān)系

    改進(jìn)的AB氧化溝,,處理制漿中段廢水,廢水的色度比較大,,氧化溝進(jìn)水COD800-1000,,出水250-300,去除率降低了不少,,活性污泥中的微生物活性自從進(jìn)水色度變大后就一直培養(yǎng)不起來,,廢水色度會不會導(dǎo)致活性污泥微生物活性?。壳蟠笊裰笇?dǎo),。,。

  • 請教DE型氧化溝的污染物去除率

    問題是這樣的,我現(xiàn)在在做污水處理廠的畢業(yè)設(shè)計,,計算到氧化溝時發(fā)現(xiàn)DE型的數(shù)據(jù)很少,,BOD5,COD,氨氮,TP的處理率有的很高有的很低,,我想問下這個與什么有關(guān)系,,設(shè)計時是不是只要能滿足最后出水條件就行了。,。,。

  • 求助:Orbal氧化溝工藝各構(gòu)筑物的去除率

    求助 : 我在做污水處理的畢業(yè)設(shè)計 需要收集一些實例才能確定工藝 哪位知道關(guān)于Orbal氧化溝工藝相應(yīng)各構(gòu)筑物的COD、BOD,、TN,、TP、SS,、氨-氮去除率

  • 氧化溝工藝氨氮去除問題!

    污水廠雨季進(jìn)水波動大,,正常進(jìn)水濃度100左右,。但連續(xù)下雨天進(jìn)水只有40左右。現(xiàn)經(jīng)常碰到的問題是水質(zhì)淡轉(zhuǎn)濃的時候,,出水氨氮會上升很快,。從正常情況下的1上升到4~5,如果不處理可能會超標(biāo),。目前處理的辦法是降水量,,加大回流,經(jīng)過4~5天的時間慢慢將流量加上去又能保證出水氨氮在1左右?,F(xiàn)求助有沒有其它什么好的辦法,。

  • 氨氮去除率與cod去除率有聯(lián)系嗎,?

    一級好氧池氨氮70,,cod451二沉池氨氮68,cod436,,二級好氧氨氮43,,cod385,原水cod3700,,氨氮150,,采用兼氧+好氧+好氧技術(shù),,未采用消化液回流裝置。出水氨氮為43,,超過標(biāo)準(zhǔn)35,。原水cod成分主要為甲醇,氨氮主要成分為氯化銨,。溶解氧一直控制在4-5,,。SV30:一級40,二級35,。采用間歇式進(jìn)水,。試問,造成氨氮超標(biāo)的原因可能是什么,?氨氮的去除率與cod的去除率有聯(lián)系嗎,?

  • 鐵碳填料cod去除率實驗步驟

    1、先將廢水PH調(diào)為3然后在鐵碳填料 內(nèi)曝氣2小時,。 2,、曝氣完成后,(倒出廢水,,鐵碳填料反應(yīng)一般情況下,PH會有所上升,,看下現(xiàn)在的出水的PH,,如果太高了,也有調(diào)低點,,)滴加5到6滴雙氧水(1L廢水做實驗,,這里的H2o2的量你也可以變化,因為出水的含亞鐵的總量你是不確定的,。),,然后再次曝氣1小時。

  • 探討:沼氣池的COD去除率是多少呢,?

    我查了一些資料,知道1kg的COD產(chǎn)0.35m3的甲烷,,但是現(xiàn)在問題來了,, 沼氣池的COD去除率是多少,求指點,。順便分享一下資料,。

  • 解密好氧池COD去除率低的原因

    解密好氧池COD去除率低的原因

  • 【求助】反滲透對COD及氨氮的去除率

    本帖最后由 nlp125 于 2014-10-27 15:38 編輯 各位大俠,我有個項目要除COD和氨氮,,進(jìn)水COD是300,,氨氮是150,,采用RO工藝要除至COD小余5,氨氮小于1,,有什么招嗎,,望各位前輩支招,謝謝,!

  • 關(guān)于聚合氯化鋁加藥后COD去除率

    在水質(zhì),、水量、COD濃度,、聚合氯化鋁加藥量不變的情況下,,最近幾天加藥后COD無去除率。請教各位前輩:是什么原因?qū)е碌??謝謝

  • 鐵碳微電解與芬頓氧化組合工藝去除COD?

    本單位含鹽含硫氣田水COD超標(biāo),,擬采用“鐵碳微電解與芬頓氧化組合工藝去除COD”,,是先用鐵碳微電解還是先用芬頓氧化?謝謝,!

  • UASB的COD去除率是否越高越好

    某化工廢水,,COD 4000 BOD 800 工藝采取UASB +好氧工藝,設(shè)計時是否對UASB的COD去除濾越高越好,!請各位高手進(jìn)來說說原因

  • 請問混凝沉淀池對COD的去除率大概是多少?

    目前正在做一個印刷線路板的廢水處理,,做了個混凝反應(yīng)池,,但不清楚對這種廢水的COD的去除率大概是多少?請做過這類廢水的大哥們指點,。

  • 求教。如何用COD去除率進(jìn)行曝氣池計算

    一個變態(tài)的印度項目,,進(jìn)水COD37,,BOD7要通過一個曝氣池、多介質(zhì)過濾器然后部分水供人飲用,。因為甲方要求只能用曝氣池,,進(jìn)水BOD又太低,所以只能用COD進(jìn)行曝氣量計算,,我從來沒這么算過,,請教各位大俠,誰知道怎么算啊

  • 緊急求助:中藥企業(yè)污水COD去除率不高

    中成藥制藥企業(yè)污水處理SBR工藝,,運行8年時間,,因污泥膨脹3個月前更換一批從污水處理廠運回的脫水污泥,,現(xiàn)在COD去除率56左右! 進(jìn)水COD2000--500 PH6--8 水溫45℃ SV 40左右 SV 30左右(兩個曝氣池) BOD不詳 SS不詳(沒有檢測儀器),污泥絮體比較小,,顏色偏黑灰色,出水COD在300左右,,是不是污泥營養(yǎng)不夠? 急啊,,不知道怎么辦?。≌埓蠹?guī)兔Ψ治鲆幌拢,。,。?/p>

  • 污水處理厭氧池COD去除率低的原因

    厭氧池COD去除率低考慮是否與厭氧池內(nèi)發(fā)酵環(huán)境,各種厭氧微生物的生長繁殖有關(guān),。各種二級處理工藝中厭氧處理階段(厭氧塔,、厭氧罐、沼氣池等)中,,影響厭氧池COD去除率的因素有很多,。 污水處理系統(tǒng)厭氧強化菌解決厭氧池COD去除率低的問題 一、參數(shù)分析 1)PH值:作用范圍為6~9之間,,較好的適用范圍在6.5~7.2之間 2)溫度:作用范圍在10℃~55℃之間,,較好的作用溫度為30-35℃。高于60℃會導(dǎo)致細(xì)菌內(nèi)酶的變性,;低于10 ℃時,,細(xì)胞生長會受到很大的限制 3)溶解氧:在污水處理中的厭氧池,溶氧量為0.2毫克/升以下 4)鹽度:在海水和淡水中都適用,,可耐受20g/L的鹽度(以氯化鈉計) 5)抗毒性:可以較有效地抵抗化學(xué)毒性物質(zhì),包括余氯和重金屬等 二,、原因分析

  • 關(guān)于生物接觸氧化工藝對低濃度COD去除的問題請教

    請教各位大俠,;入口COD濃度在100毫克附近的洗澡水及少量的生活污水,采用生物接觸氧化工藝,,可行嗎,?同時如何培養(yǎng)菌群請指教,越詳細(xì)越好,!

  • 氧化溝二沉池跑泥怎么辦?

    氧化溝二沉池跑泥怎么辦,?

    小弟剛接觸氧化溝,對工藝不太了解,。近期在運行中出現(xiàn)了各種問題,,希望大家多多幫忙,。首先我廠是aao微曝氣氧化溝工藝(具體是屬于什么類型的氧化溝?),,設(shè)計處理量為4萬立方每天,,分兩個池子,現(xiàn)在總曝氣量在1200立方每小時,,,,實在處理量為26000左右。在好氧池出水處投加聚合氯化鋁作化學(xué)除磷,,經(jīng)兩個二沉池出水,。由于近段時間下雨,進(jìn)水濃度COD經(jīng)常低于100,、氨氮20左右,,出水COD12左右、氨氮2左右,、總磷1-3,。出水ss與總磷比之前升高比較多。由于運輸?shù)膯栴},,現(xiàn)在每隔一天脫一車泥重量為15噸左右(含水率80%),。由于廠區(qū)排水標(biāo)準(zhǔn)為一級b,ss與總磷比較危險,。廠區(qū)正常進(jìn)水COD150-250,、氨氮25-30、磷3-5.1,、為什么兩個池siv一直在上升,,之前在70左右,現(xiàn)在到140,?2,、為什么二沉池出水有比較多的碎泥樣的小顆粒?3,、是否負(fù)荷太低造成污泥解體,,造成ss、與總磷偏高,?3,、風(fēng)量控制在多大比較合適?氧化溝曝氣不均,,有部分曝氣管損壞,,好氧在線do值一直在0.2左右。兩池最多供氧量各為800立方每小時。4,、廠區(qū)投加聚合氯化鋁除磷的

  • 關(guān)于氧化溝2000+MBR工藝

    關(guān)于氧化溝2000+MBR工藝

    本帖最后由 肥肥肥起來 于 2017-10-4 19:55 編輯 我們這邊的水廠正在進(jìn)行提標(biāo)改造,,將原有的卡魯賽爾氧化溝2000(厭氧.缺氧.好氧),后段加一個缺氧和MBR池,,以下幾個問題請大神們分析下1,、將原有二沉池改造為缺氧池(加3臺攪拌器),回流到厭氧,,這樣是不是以前的污泥回流變成了混合液回流,?回流濃度降低了?2,、二沉池改為缺氧,,前端氧化溝本來就有厭氧、缺氧,、好氧,,在加一個缺氧,MBR池,。這個加的缺氧的目的是什么,?繼續(xù)脫氮?要是繼續(xù)脫氮,,好氧回流脫氮一部分,,好氧出水口直接再進(jìn)缺氧反硝化?反硝化脫氮是要碳源做電子供體的,,暫時還沒有看見有外加碳源的水管在缺氧池,,本來進(jìn)水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧還有可利用的碳源么,?

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氧化溝cod去除率

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