求助各位老師,我們處理的是抗生素原料藥廢水,,到后級應用的是兩級AO系統(tǒng),,一級AO有亞硝酸根累積較多,,氨氮去除率較高,,可COD卻一直在回升,,這是什么原因??? 還有一個問題,,到了二級AO,亞硝酸根較少,,污泥松散沉降性較差,,又是什么原因?(可能情況交代不夠,,還需要什么數(shù)據(jù)我再列出)謝謝,!
我是剛接觸污水處理的小白,之前看資料硝化是把N轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,,反硝化把硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氮氣,,所以我覺得污水除氮應該先經(jīng)過硝化再反硝化啊,為什么有的工藝是先反硝化再硝化,?這樣能除去N嗎,?
硝化細菌統(tǒng)歸于硝化桿菌9個屬:硝化桿菌屬(Nitrobacter),、硝化刺菌屬(Nitrospina),、硝化球菌屬(Nitrococcus)、亞硝化單胞菌屬(Nitrosomonas),、亞硝化螺菌屬(Nitrosospira),、亞硝化球菌屬(Nitrosococus)和亞硝化葉菌屬 (Nitrosolobus),共14種,除上述9屬外還有另外2屬(硝化螺菌屬Nitrospira和亞硝化弧菌屬Nitrosovibrio)共20種,。
【干貨】硝化系統(tǒng)崩潰怎么恢復,?
根據(jù)傳統(tǒng)生物脫氮理論,,脫氮途徑一般包括硝化和反硝化兩個階段,,硝化和反硝化兩個過程需要在兩個隔離的反應器中進行,或者在時間或空間上造成交替缺氧和好氧環(huán)境的同一個反應器中,;實際上,,較早的時期,在一些沒有明顯的缺氧及厭氧段的活性污泥工藝中,人們就層多次觀察到氮的非同化損失現(xiàn)象,,在曝氣系統(tǒng)中也曾多次觀察到氮的消失,。在這些處理系統(tǒng)中,硝化和反硝化反應往往發(fā)生在同樣的處理條件及同一處理空間內(nèi),,因此,,這些現(xiàn)象被稱為同步硝化/反硝化(SND)。 1,、同步硝化反硝化的優(yōu)點 對于各種處理工藝中出現(xiàn)的SND現(xiàn)象已有大量的報道,,包括生物轉(zhuǎn)盤、連續(xù)流反應器以及序批示SBR反應器等等,。與傳統(tǒng)硝化-反硝化處理工藝比較,,SND具有以下的一些優(yōu)點: 1、 能有效地保持反應器中pH穩(wěn)定,,減少或取消堿度的投加,; 2、減少傳統(tǒng)反應器的容積,,節(jié)省基建費用,; 3、 對于僅由一個反應池組成的序批示反應器來講,,SND能夠降低實現(xiàn)硝化-反硝化所需的時間,; 4、 曝氣量的節(jié)省,,能夠進一步降低能耗,。 因此SND系統(tǒng)提供了今
排泥之后,氨氮為什么開始上漲,?原因可能是因為排泥量過多,,導致好氧池中的硝化反應受到影響,進而影響氨氮的去除效果,。在好氧池中,,硝化反應是將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,如果排泥量過多,,會減少好氧池中的微生物數(shù)量,,從而降低氨氮的去除效率。此時,,氨氮的濃度可能會逐漸上升,。 過量排泥會導致污泥的泥齡降低,泥
如果流出曝氣池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,,并且碳氮比嚴重失衡的話,,停留在二沉池的活性污泥就會出現(xiàn)上浮的現(xiàn)象,。那么溶解氧低0.5我倒是能理解導致后面發(fā)生反硝化,但后面的并且碳氮比嚴重失衡怎么解釋,?
先大致介紹下我們的廢水:發(fā)酵廢水,,廢水主要是成分是醇類COD25000,其他還有一些清洗廢水,,主要含NaOH,COD5000,,另外一部分是菌體蛋白,,成分很復雜COD50w左右,但總量只進3%,。 廢水先進調(diào)節(jié)池均質(zhì)后進UASB系統(tǒng),,出水一部分去稀釋原水,一部分進好氧曝氣,。試運行半年左右,,COD基本達標,但總氮超標,,于是年底清池改造,,將原生化池改隔斷成4個小池,類似前置反硝化,,本人也是廢水處理小白,,去年也是臨危受命,雖然是生物工程專業(yè),,也讀了些相關(guān)書籍,,可以是經(jīng)驗很有限,現(xiàn)在準備調(diào)試了,,大神們能不能
最近在設計A2O的一個水池,,我看公式碳化需要6個小時,硝化需要4個小時,,難道不是6 4=10個小時,?為啥是取6個小時啊,?
生化反應硝化系統(tǒng)是污水處理中重要的環(huán)節(jié),,主要通過硝化和反硝化過程將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,從而實現(xiàn)氮素的去除。硝化系統(tǒng)奔潰可能導致出水氨氮超標,,對環(huán)境造成嚴重影響,。如何盡早發(fā)
在做淀粉處理方案,,厭氧是用UASB還是ABR較好,個人感覺UASB不好啟動,。好氧呢,?就接觸氧化嗎?Q=30-35噸/小時COD=25000BOD=32000懸浮物小于1.0%蛋白質(zhì)2-2.5%為可溶性蛋白糖700灰分1.2我認為BOD的測量有誤,,可能是稀釋倍數(shù)太大了,。請各位指教,急,!謝謝,!
氨氮硝化作用研究了很對,但是我一直沒有明白的是:根據(jù)理論公式中表示,,一個當量的氨氮轉(zhuǎn)化為0.98個當量的硝酸鹽氮,也就是說:17克的氨氮完全硝化后應該轉(zhuǎn)變?yōu)?9.78克,,這個理解對嗎?求助,!
Q=200T/DCOD=180000-220000mg/L其他污染物不太清楚,主要是生產(chǎn)淀粉的工業(yè)廢水求大體的處理方法,請幫下忙,謝謝!~~ 厭氧+好氧的預處理出水能達到多少?
三月十一日起,開始調(diào)試日處理2000噸的木薯淀粉廢水,,廠方的要求在四月中旬產(chǎn)生沼氣。接種污泥是酒精廠排放的污水,,基本沒有顆粒污泥,UASB罐子沒有加熱系統(tǒng),。沒有保溫系統(tǒng)、也沒有溫控,、PH值控制系統(tǒng),,條件比較不好。廠地址還好在廣西,,在一個木薯生產(chǎn)基地,,此種情況下開始進水調(diào)試,UASB有兩個罐子,,原廢水COD16000mg/l,,先開始單罐子調(diào)試,中間出現(xiàn)差錯,,改另一個罐子調(diào)試,。到現(xiàn)在為止,調(diào)試的罐子已經(jīng)開始產(chǎn)生沼氣,,罐內(nèi)PH值現(xiàn)在保持在7.15左右(出水口),,目前情況還可以,,主要受溫度影響很大。 以后逐步發(fā)布調(diào)試的詳細情況,,請大蝦們多加討論,,給于更好的方法,工程在急于交工中,。
1A池溫度26 爆池溫度25 PH6.8 怎么泡沫好大呀 1爆池出水COD130厭氧出水溫度37 PH6.98 流量25 COD1000 揮發(fā)酸299求解
大家好,,現(xiàn)在有一個生產(chǎn)淀粉的車間,,不需要制冷制熱,只需要換氣,,換氣次數(shù)也要多一些,想弱弱的問一下,,該用何種方式來換氣,,換氣次數(shù)如何確定? 謝謝,。
小弟最近在調(diào)試一個油墨淀粉廢水。甲方主要是印刷油墨廢水外加淀粉廢水,。接手在半個月前,,聽說工程已經(jīng)調(diào)試了大半年。到手發(fā)現(xiàn)懸浮物實在太多,,水質(zhì)一般在加入PAC,PAM后目測50%——80%的懸浮物,,主要是淀粉混合其他懸浮物,初沉池的污泥泵已經(jīng)被污泥淹沒,,而且淀粉沉積物很緊實,,基本廢了,用棒子攪不動,,估計要人工清淤,。氣浮效果也不理想,由于懸浮物實在太多,,基本上進入?yún)捬醭氐膽腋∥飼驗闅飧≈荒艹鋈ゲ糠?,(厭氧池也產(chǎn)生大量污泥)而導致厭氧池中混雜氣泡的污泥上浮,目前已停止開曝氣,,直接將厭氧池做沉淀池對待,,國慶后取上清液培養(yǎng),,COD在1000mg/L左右。 但時間不很充裕,,而且油墨廢水可生化性不好,,特別是在沒有經(jīng)過厭氧池的情況下。工程還有一個月驗收,,請教各位大大可否將好氧池快速培養(yǎng)起來的方法,。