改良a2o氧化溝工藝圖(推薦工藝)
圖紙簡介: 本圖紙為2萬噸每天改良型氧化溝施工工藝圖,,圖紙內容包括氧化溝平面布置圖,,細節(jié)剖圖,,大樣圖等,本圖紙僅供參考,。 投稿網(wǎng)友: zhang_15155131751 上傳時間: 2014-05-28
合建式orbal氧化溝技術性能對比 [tr=#85b8e3] 池型 氧化溝+單獨另建二沉池 合建式奧貝爾氧化溝(二沉池與外溝相切) 圓形組合池(二沉池設在中間) [tr=#ffffff] 占地 長 118 M 94 M 146 M [tr=#ffffff] 寬 106 M 70 M 68 M [tr=#ffffff] 有效水深 4.4 M 4.4 M 4.4 M [tr=#ffffff]
Rt~~請高手指點指點啊。。,。。,。這是大學時候做的課設,。
一、改良型ORBAL氧化溝工藝的設計思路 污水處理廠設計規(guī)模4萬 m3/d,,設計進,、出水水質如下: 針對工程設計進、出水情況結合工程當?shù)丶夹g管理實力現(xiàn)狀,,在工藝選擇時主要兼顧了以下原則:備選方案應具備
介紹改良型氧化溝+混凝沉淀工藝處理造紙廢水的工藝參數(shù) 、運行效果和工程效益工程設計處理能力為5000m3.d-1,。運行結果表明 ,,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,處理效果好,,出水水質達到《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標 》(GB3544—2008)中規(guī)定的標標準要求,。
小弟雖然畢業(yè)一年,但還是第一次調試,。 工藝是水解酸化池+改良型氧化溝(厭氧,、缺氧、好氧),,處理的是COD為250-500mg/L的污水,。 有以下幾個問題:1. 菌種用脫水后的污泥可以嗎?能不能不用高效菌種,?新鮮的脫水污泥活性如何,?2. 菌種的投加量應該多少?能不能直接投加足夠的量使污泥濃度馬上到正常運行的污泥濃度,?3. 剛調試為什么不能直接進正常的污水而是進稀釋過的污水培養(yǎng)微生物,?4. 培養(yǎng)微生物一定要加大糞(大糞是指大便嗎?)和淀粉等碳源,?豈不是很費錢,?可能提的問題不夠全面,希望前輩們提供些資料
長江三峽庫區(qū)水污染治理項目是國家重點項目,,具有涉及面廣,、項目規(guī)模較小、數(shù)量多,、建設地點分散等特點,,為此國家投入大量建設資金,以確保眾多污水處理工程順利建設投運,,以避免大江截流后庫區(qū)水質不斷惡化,,陷入“先污染后治理”的不利局面。針對庫區(qū)項目規(guī)模小且當?shù)丶夹g力量相對薄弱的現(xiàn)狀,,國家發(fā)改委特聘請國內業(yè)內專家組成專門機構進行研究,、探討,希望能夠選擇一種運行穩(wěn)定可靠,、操作簡單,、管理便捷且具有較強耐沖擊負荷能力的處理工藝,以適應庫區(qū)項目的要求,。 重慶市南川污水處理廠為長江三峽庫區(qū)影響區(qū)第一批城市污水重點治理項目,,于2002年立項,,其經多方案技術比較,確定采用改良型合建式ORBAL氧化溝工藝,,工程已于2003年正式建成并投入運行,。取得了良好的處理效果,對庫區(qū)乃至全國其它同類中,、小規(guī)模項目的建設起到示范作用,。 一、改良型ORBAL氧化溝工藝的設計思路 重慶市南川污水處理廠設計規(guī)模4萬 m3/d,,設計進,、出水水質如下: 針對工程設計進、出水情況結合工程當?shù)丶夹g管理實力現(xiàn)狀,,在工藝選擇時主要兼顧了以下原則:備選方案應
改良卡魯塞爾氧化溝工藝,生活污水沉降比70%左右 mlss5100左右 svi136. 是否已發(fā)生污泥膨脹 svi到底控制在多少,? 網(wǎng)上數(shù)據(jù)比較多有的是50到120 有的是50到150 還有50到200之間的 到底哪個是正確的,??高人指點,!
處理的是印染污水,,使用的改良型卡魯塞耳氧化溝,池體單邊長度120m,,來回有240m,,每一個來回使用一個推流曝氣器,想問問可行性,?這種污水特點是含纖維,,氧化溝進水ss大概在200mg/l,在這種情況下會不會在推流曝氣器的遠段造成死角而使污泥堆積而影響處理效果呢,?這種工藝以前在城市污水中用過,,可處理這種污水還是沒有經驗,請大家提供一些寶貴意見,,謝謝!
氧化溝后二沉池排泥設備:是采用刮泥機,還是刮吸泥機,?用刮吸泥機是否會使氧化溝回流污泥含水率高,,污泥濃度?。垦趸瘻虾蠖脸嘏拍嘣O備有必采用刮泥機么,?
那位大蝦知道奧貝爾氧化溝的具體計算方法,?能詳細的告訴我嗎?本人現(xiàn)在正在設計一個項目,。急迫的需要各位高人的幫忙?。q 66746393
在排水手冊氧化溝部分設計上有剩余污泥量的計算,,這一部分的污泥是進入后面的沉淀池沉淀再進入濃縮池還是直接進行濃縮,?如果處理的污水量:3萬立方米, 進水 BOD 200 mg/L SS 250 mg/L 出水 BOD 20mg/L SS 30 mg/L ,,用氧化溝工藝,,一般進入濃縮池的污泥量是多少,我算的是大約200立方米每天,,合理嗎,?謝謝
我想請問一下,應該來說微孔曝氣氧化溝的除磷效果比較好的,,但是我們在運行中,,總磷去除率很低,能不能幫我分析一下什么原因呢,?像氧化溝這類的處理工藝對于城市污水處理廠,,有沒有國際或國內的平均電耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝氣量是不是與水量,、水質,、溫度相關啊
各位前輩,,我初次調試,關于營養(yǎng)物質投加計算問題希望各位賜教,。污泥培養(yǎng):1,、培養(yǎng)方法:根據(jù)現(xiàn)有情況,首先培養(yǎng)東氧化溝內污泥,,采用悶曝方式培養(yǎng),。2、培養(yǎng)方案:厭氧池
我畢業(yè)設計是處理城市廢水,但是我學的卻很少涉及這個不太懂.它要求脫氮除磷,我開始是弄了個氧化溝但是它要求的除磷率很高,我想是不是應該換成A-A-O池呢?
有個題請教一下:某城市擬建一座污水處理廠,經分析論證擬采用氧化溝工藝,提出了如下四種工藝流程1.污水-提升泵房-粗格柵-細格柵-旋流沉砂池-Carrousel型氧化溝-二沉池-消毒-出水2.污水-粗格柵-提升泵房-細格柵-旋流沉砂池-Orbal型氧化溝-二沉池-消毒-出水3.污水-粗格柵-細格柵-提升泵房-平流沉砂池-一體氧化溝-二次沉淀池-消毒-出水4.污水-粗格柵-提升泵房-細格柵-平流沉砂池-三溝(T)型氧化溝-二次沉淀池-消毒-出水到底哪個氧化溝工藝最好?請各位高手指點并給出理由,。[ 本帖最后由 xujun0506 于 2010-9-14 23:50 編輯 ]
小弟剛接觸氧化溝,,對工藝不太了解。近期在運行中出現(xiàn)了各種問題,,希望大家多多幫忙,。首先我廠是aao微曝氣氧化溝工藝(具體是屬于什么類型的氧化溝?),,設計處理量為4萬立方每天,,分兩個池子,現(xiàn)在總曝氣量在1200立方每小時,,,,實在處理量為26000左右。在好氧池出水處投加聚合氯化鋁作化學除磷,,經兩個二沉池出水,。由于近段時間下雨,進水濃度COD經常低于100,、氨氮20左右,,出水COD12左右、氨氮2左右,、總磷1-3,。出水ss與總磷比之前升高比較多。由于運輸?shù)膯栴},,現(xiàn)在每隔一天脫一車泥重量為15噸左右(含水率80%),。由于廠區(qū)排水標準為一級b,ss與總磷比較危險,。廠區(qū)正常進水COD150-250,、氨氮25-30、磷3-5.1,、為什么兩個池siv一直在上升,,之前在70左右,現(xiàn)在到140,?2,、為什么二沉池出水有比較多的碎泥樣的小顆粒?3,、是否負荷太低造成污泥解體,,造成ss、與總磷偏高,?3,、風量控制在多大比較合適?氧化溝曝氣不均,,有部分曝氣管損壞,,好氧在線do值一直在0.2左右。兩池最多供氧量各為800立方每小時,。4,、廠區(qū)投加聚合氯化鋁除磷的
本帖最后由 肥肥肥起來 于 2017-10-4 19:55 編輯 我們這邊的水廠正在進行提標改造,將原有的卡魯賽爾氧化溝2000(厭氧.缺氧.好氧),,后段加一個缺氧和MBR池,,以下幾個問題請大神們分析下1、將原有二沉池改造為缺氧池(加3臺攪拌器),,回流到厭氧,,這樣是不是以前的污泥回流變成了混合液回流?回流濃度降低了,?2,、二沉池改為缺氧,前端氧化溝本來就有厭氧,、缺氧,、好氧,在加一個缺氧,,MBR池,。這個加的缺氧的目的是什么?繼續(xù)脫氮,?要是繼續(xù)脫氮,,好氧回流脫氮一部分,好氧出水口直接再進缺氧反硝化,?反硝化脫氮是要碳源做電子供體的,,暫時還沒有看見有外加碳源的水管在缺氧池,本來進水COD才150-180左右,,好氧出口流向新增缺氧還有可利用的碳源么,?